【食品工場導入事例】4名作業から1名作業へ省人化
【食品工場導入事例】4名作業から1名作業へ省人化
■ お客様の課題・お困りごと 包装された商品を10点にまとめ二次包装する作業を、1名が10点にまとめ、2名で袋入れ、1名がシール作業を行い、計4名で分業している。 求人しても集まりにくい立地の工場であったため、省人化が急務であり、10点をまとめて包装する「集合包装機」の製造相談を受けた。 ■ 提案した解決方法 商品として搬出されるスピードに合わせ、上位機からの搬送、集積、包装までを行う全自動包装機を提案。1時間で300袋の処理スピードをご希望であったため、処理速度の速い三方包装機にて提案。 ■ 導入の効果 ・包装の自動化により、4名体制から3名削減し、1名で目視検品のみとなった ・該当の作業工程で75%の省人化を実現した ・脱気し包装することにより、輸送用の箱自体を小さくすることができ、コスト削減にも繋がった ・これまでパレットからはみ出していた輸送箱が、小さくなった事ですっきり収まるようになり、管理が楽になった
- 企業:株式会社日本シーリング
- 価格:応相談